增加超精研工序提高軸承鋼球精度,降低球軸承異音
沈維
[摘要]本文通過對鋼球直徑變動量的不均勻性對軸承異音的影響進(jìn)行了分析并提出了超精研工序(研Ⅲ),從而提高球直徑變動量的一致性,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
[關(guān)鍵詞]球直徑變動量鋼球精度超精研(研Ⅲ)
一、概述
鋼球是球軸承中的重要零件,隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民的需求提高,球軸承被廣泛地應(yīng)用到家用空調(diào)、洗衣機(jī)、電冰箱的電機(jī)之中,這些被裝配的軸承除壽命、精度、振動要求之外,最重要的指標(biāo)之一就是異音,而鋼球就是產(chǎn)生軸承異音的主要原因之一。因此研究鋼球影響軸承異音的問題,并從工藝和質(zhì)量控制方面加以解決,就能極大地提高軸承質(zhì)量。
二、球的直徑變動量VDWS
球的直徑變動量VDWS 的不均勻也是影響軸承異音的關(guān)鍵因素之一。當(dāng)然鋼球的表面質(zhì)量是影響軸承異音的重要因素,鋼球表面存在著擦傷、劃條、黑點(diǎn)等缺陷,鋼球裝入軸承后用S0910 軸承振動儀進(jìn)行合套試驗(yàn)時就會發(fā)出異音。但這些問題比較直觀(在放大鏡和目視下均可發(fā)現(xiàn))。我公司在供某著名軸承公司鋼球時,開始退貨率達(dá)到70%,退貨的主要原因就是表面質(zhì)量而引起的異音,2009 年以后大批使用JQ鋼球光電外觀自動檢測儀后,由于該儀器采用非接觸式光學(xué)方法并基于計(jì)算機(jī)圖像處理和模式識別,被檢鋼球浸泡在油中不會產(chǎn)生新的擦劃傷,經(jīng)過該機(jī)挑出表面缺陷球后,退貨率馬上降至20%。2010 年著名軸承公司要求我司送檢5/16"G10Z4鋼球,經(jīng)合套100套檢驗(yàn),我們?nèi)杂?0套的部分產(chǎn)品存在異音,這批送檢產(chǎn)品除經(jīng)過光電外觀機(jī)100%檢驗(yàn),又經(jīng)過人工目視外觀,表面質(zhì)量應(yīng)該是可靠的,為什么會出現(xiàn)以上問題呢?
為此我公司專門收集國外著名廠家一家,國內(nèi)著名廠家一家和我公司產(chǎn)品共3 種,分成A、B、C 進(jìn)行了全項(xiàng)精度檢查,每樣品各取十粒,現(xiàn)將檢查結(jié)果比較如下(其中C 為我公司產(chǎn)品)
表1 儀器型號:WILSON圓度波紋儀GS-1A 單粒鋼球振動儀
編號 | 直徑DW
(mm) |
球直徑變動量
VDWS (μm) |
精態(tài)波紋度
(μm) |
動態(tài)波紋度
(μm) |
加速度(db)范圍
26.5~28 |
A | 3.969mm | 0.19 | 0.008 | 28.1 | 28 |
0.17 | 0.007 | 27.2 | |||
0.18 | 0.008 | 27.7 | |||
0.18 | 0.009 | 28.5 | |||
0.18 | 0.008 | 27.5 | |||
0.16 | 0.009 | 28.2 | 26.5 | ||
0.19 | 0.008 | 29.1 | 28 | ||
0.17 | 0.007 | 27.2 | |||
0.18 | 0.008 | 27.2 | |||
0.17 | 0.007 | 27.2 |
編號 | 直徑DW
(mm) |
球直徑變動量
VDWS (μm) |
精態(tài)波紋度
(μm) |
動態(tài)波紋度
(μm) |
加速度(db)范圍
27.5~30 |
B | 3.969mm | 0.16 | 0.009 | 28.3 | |
0.19 | 0.009 | 29.4 | 30 | ||
0.17 | 0.009 | 28.1 | |||
0.17 | 0.008 | 28.8 | |||
0.19 | 0.009 | 27.5 | 30 | ||
0.20 | 0.008 | 27.9 | 30 | ||
0.16 | 0.009 | 28.6 | |||
0.17 | 0.009 | 29.1 | |||
0.18 | 0.009 | 28.2 | |||
0.18 | 0.008 | 27.9 |
編號 | 直徑DW
(mm) |
球直徑變動量
VDWS (μm) |
精態(tài)波紋度
(μm) |
動態(tài)波紋度
(μm) |
加速度(db)范圍
27.5~30 |
C | 3.969mm | 0.17 | 0.010 | 30.3 | |
0.29 | 0.0106 | 35.2 | 31 | ||
0.22 | 0.008 | 29.2 | |||
0.20 | 0.008 | 29.4 | |||
0.19 | 0.010 | 29.1 | 30.5 | ||
0.28 | 0.009 | 29.4 | 30.5 | ||
0.20 | 0.010 | 32.5 | |||
0.16 | 0.010 | 28.3 | |||
0.22 | 0.008 | 29.4 | |||
0.22 | 0.009 | 30 |
從以上測試結(jié)果可以看出幾個問題。
(一)三種產(chǎn)品相比較:
1.A 產(chǎn)品的球直徑變動量VDWS 均勻性較好 ?級差R 0.19 – 0.16 = 0.03 db R 28-26.5=1.5
2.B 產(chǎn)品的球直徑變動量VDWS 均勻性稍差 ?級差R 0.20 – 0.16 = 0.04 db R 30-27.5=2.5
3.C 產(chǎn)品的球直徑變動量VDWS 均勻性差 ?級差R 0.29 – 0.16 = 0.13 db R 31-28=3.0
(二)用GS-1A 單粒鋼球振動儀和VILSON 圓度波紋度儀的分析結(jié)果:鋼球單粒振動值(db)和球直徑變動量VDWS 有一定的對應(yīng)關(guān)系,球直徑變動量VDWS較大其單粒鋼球振動值較高,反之則較低。
(三)鋼球在裝入軸承進(jìn)行合套測振和異音檢查時通常是裝入七粒或八粒鋼球,當(dāng)其中一粒或二粒有較大的振動,必然會產(chǎn)生不和諧的異音,而且鋼球的VDWS 不合格數(shù)約占被檢測鋼球20%左右和退貨量比較接近,因此可以判斷球直徑變動量VDWS 的不均勻也是影響軸承異音的關(guān)鍵因素之一。
三、提高鋼球精度,降低球軸承異音
從以上對比可以看出用原來的工藝方法和采用GB308-2002 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的G10級鋼球已經(jīng)不能滿足軸承行業(yè)的靜音軸承要求,要為更高級的用戶供貨,起碼內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要提高到G5 級,為此我們修改了工藝和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),增加了研Ⅲ工序和修改了檢查方法。
四、超精研(研Ⅲ)
超精研Ⅲ工序就是在原來二遍精研基礎(chǔ)上再增加一遍精研,也稱研Ⅲ,為做到精細(xì)加工,還需要注意以下問題:
(1)調(diào)整機(jī)床精度,采用3M4925 機(jī)床和德國SMS720 精研機(jī),應(yīng)調(diào)整機(jī)床和更換主軸軸承使端面跳動和徑向跳動精度達(dá)到0.02mm 以內(nèi),修復(fù)上下研磨板同軸度達(dá)到0.02mm 以內(nèi),機(jī)床的料盤要增加自動保護(hù)裝置,在堆球時可自動調(diào)節(jié)進(jìn)球量或停機(jī)。
(2)采用德國ROXTH 公司的超精研板或國內(nèi)著名品牌的超精研板, 該板以石墨與鐵素體為基本組織,不允許有硬質(zhì)點(diǎn)和砂眼氣孔,板的硬度應(yīng)控制在150-130HB 以內(nèi)。
(3)加工板溝時應(yīng)采用數(shù)顯立式機(jī)床,用成型刀加工,少壓溝,多磨溝,先連續(xù)裝幾盤球進(jìn)行研磨加工,待板溝吻合后,再進(jìn)行研Ⅲ加工,少壓溝的目的是避免板溝回彈使溝走形,多磨溝既可提高機(jī)床利用率,減少輔助時間又可使板溝光滑。
(4)超精研的加工量應(yīng)控制在0.3μm 以內(nèi),一般來講研Ⅱ工序的成品球均應(yīng)達(dá)到G10 級標(biāo)準(zhǔn),其VDWS 均在0.25μm 以內(nèi),超精研的目的是為了提高精度,減少散差,而且超精研板始終要保持一個規(guī)矩的溝型,用它來修磨整批球。
(5)在南方由于空氣濕度較大,為防止銹蝕產(chǎn)生,建議使用英國BP 公司生產(chǎn)的BPOLEX-5452G 循環(huán)液或者是洛陽航達(dá)生產(chǎn)的類似循環(huán)液,保持在加工過程中不斷吸渣,以去除板溝剝落的鐵粉和被加工鋼球的鐵屑,以免產(chǎn)生新的擦劃傷,一旦發(fā)現(xiàn)球的表面和精度均不好時要主動更換磨液。
(6)研磨料采用W0.5 μm的白鋼玉或人造金剛石微粉,每盤球150kg可加入1 克,一般當(dāng)水箱內(nèi)濃度達(dá)到可研磨2~3 盤球后再加入1 克。
(7)加工時間24 小時,機(jī)床轉(zhuǎn)速15 轉(zhuǎn)/分,壓力根據(jù)球徑大小控制在3KN~5KN,加工<3mm小球的壓力要更小些。
(8)為避免內(nèi)溝和外溝的直徑差應(yīng)堵溝和減少溝槽數(shù),原3M4725 機(jī)床板徑為720mm,內(nèi)徑為290mm,現(xiàn)改為內(nèi)徑為420mm,原內(nèi)外溝道的周長比為0.4,現(xiàn)內(nèi)外溝道的周長比為0.6,3M4725 機(jī)床均在出球處裝有撥球器,因此可以進(jìn)一步減少散差。
經(jīng)過超精研Ⅲ加工后的鋼球測試數(shù)據(jù)如表2。
表2 儀器型號:WILSON圓度波紋儀GS-1A 單粒鋼球振動儀
編號 | 直徑DW
(mm) |
球直徑變動量
VDWS (μm) |
精態(tài)波紋度
(μm) |
動態(tài)波紋度
(μm) |
加速度(db)范圍
27.5~30 |
3.969mm | 0.17 | 0.009 | 28.1 | ||
0.17 | 0.009 | 28.6 | |||
0.17 | 0.010 | 29.5 | |||
0.18 | 0.009 | 29.6 | 30.5 | ||
0.17 | 0.008 | 29.6 | |||
0.17 | 0.009 | 28.6 | |||
0.18 | 0.009 | 29.6 | 30.5 | ||
0.17 | 0.008 | 28.1 | |||
0.17 | 0.009 | 28.6 | |||
0.17 | 0.009 | 28.3 |
以上結(jié)果可以看出,球直徑變動量VDWS 均勻性大為改善,級差R0.18-0.17=0.01,比原來有所提高,振動值散差db 30.5-29=1.5db,均勻性也有一定的改善。產(chǎn)品基本達(dá)到國內(nèi)著名廠家的精度水平,與國外相比仍有一定的差距,主要體現(xiàn)在靜態(tài)波紋度還有一定差距,從而使單粒鋼球的振動值與國外相比還有2 個db 的差距,以后應(yīng)加強(qiáng)在磨料方面的選擇和加工壓力的研究,盡量達(dá)到國際先進(jìn)水平。
結(jié)論:
1.超精研加工是提高產(chǎn)品球直徑變動VDWS 均勻性的有效途徑,可以使產(chǎn)品的合套率大為提高,軸承的旋轉(zhuǎn)精度也有相應(yīng)提高。
2.球直徑變動量的一致性好,使單粒鋼球的振動加速度db 的散差縮小,使軸承的異音大為降低。
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